一、基本情況
某公司4500t/d熟料生產(chǎn)線于2016年6月正式投產(chǎn)。新線投產(chǎn)運(yùn)行至今,窯尾江蘇高溫風(fēng)機(jī)連續(xù)出現(xiàn)幾次故障。該公司窯尾高溫風(fēng)機(jī)使用的是BB系列風(fēng)機(jī),型號為3100DIBBffz,配套電動(dòng)機(jī)的型號為YRKK710-6,功率為2500kW,電壓為10kV。江蘇鼓風(fēng)機(jī),遼寧鼓風(fēng)機(jī),鞍山鼓風(fēng)機(jī)
導(dǎo)致風(fēng)機(jī)故障常見有轉(zhuǎn)子失衡、偏心、固定松動(dòng)、滾動(dòng)軸承故障、轉(zhuǎn)子彎曲、葉輪損壞和系統(tǒng)氣流不穩(wěn)定等。該公司在故障診斷與排除階段也主要是圍繞這些可能存在的原因進(jìn)行分析處理。
二、窯尾高溫風(fēng)機(jī)定位端自由端軸承燒毀
故障經(jīng)過
新線正常運(yùn)行一個(gè)多月以后,中控顯示窯尾高溫風(fēng)機(jī)溫度一直偏高,現(xiàn)場實(shí)測時(shí)定位端與自由端軸承溫度均達(dá)66℃,由于未找到高溫根本原因而沒有及時(shí)排除隱患。軸承高溫異常一周左右,高溫風(fēng)機(jī)定位端軸承抱死燒毀導(dǎo)致風(fēng)機(jī)跳停,停機(jī)檢查發(fā)現(xiàn),定位端軸承靠電動(dòng)機(jī)側(cè)滾柱散落,內(nèi)外圈均有不同程度破(見圖1)。中控室調(diào)取數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),軸承在發(fā)生故障時(shí)溫度顯著提升,更高達(dá)90℃,自由端振動(dòng)值達(dá)6.4mm/s,電動(dòng)機(jī)電流從140A跳至170A以上。
次故障后,經(jīng)過更換軸承重新投人生產(chǎn)運(yùn)行,現(xiàn)場實(shí)測兩端軸承溫度均為50℃左右,運(yùn)行5個(gè)班次后,經(jīng)與廠家技術(shù)人員協(xié)調(diào),考慮到前一次軸承燒毀可能是自由端軸向間隙預(yù)留不足引起,于是停窯在自由端軸承座軸向尾端增加法蘭片以增加軸向間隙(見圖2),按要求安裝完成后,重新啟動(dòng)運(yùn)行,投料十幾分鐘后,高溫風(fēng)機(jī)自由端溫度過高直接跳停,打開軸承蓋,發(fā)現(xiàn)軸承抱軸。
故障處理措施
故障發(fā)生后,立即組織維修工人,打開軸承座,檢查軸及軸承狀況。同時(shí)聯(lián)系風(fēng)機(jī)軸制造商,信息反饋得知新軸生產(chǎn)周期約為一個(gè)月,為盡快恢復(fù)生產(chǎn),現(xiàn)場決定對受損風(fēng)機(jī)軸進(jìn)行修復(fù),待新軸購回,再組織施工更換該風(fēng)機(jī)軸。由于軸承抱軸(自由端),現(xiàn)場修復(fù)方案采用氧割拆除壞損軸承。運(yùn)用手工砂輪修磨風(fēng)機(jī)軸(軸承位),并在自由端軸承座上下端間使用δ=0.05mm銅片保證軸承的正常徑向間隙,在自由端軸承座端蓋內(nèi)加裝δ=12mm鋼制法蘭片增加風(fēng)機(jī)軸軸向間隙。本次搶修更換了定位端、自由端軸承各一個(gè)。
三、窯尾高溫風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)過大
3.1 故障經(jīng)過
新軸購回并安裝完成后,公司對2號線高溫風(fēng)機(jī)進(jìn)行了風(fēng)機(jī)葉輪組更換,并投入運(yùn)行。隨著運(yùn)行時(shí)間的推移,風(fēng)機(jī)軸承座振動(dòng)值逐漸增大,初始振動(dòng)值及更大振動(dòng)值情況見表3,并有進(jìn)一步加大的趨勢。
3.2 故障原因分析
現(xiàn)場拆卸高溫風(fēng)機(jī)葉輪檢查發(fā)現(xiàn),風(fēng)機(jī)葉輪與軸盤連接螺栓為4.8級、長度70mm螺栓,經(jīng)廠家與公司技術(shù)人員現(xiàn)場分析確認(rèn),螺栓不符合精度要求,需更換為8.8級、長度90mm螺栓,且分析認(rèn)為,振動(dòng)過大可能是葉輪與主軸配合過盈量偏小造成的。
3.3 故障處理措施
(1)停窯止料后,立即拆除高溫風(fēng)機(jī)定位端、自由端軸承箱側(cè)端蓋,檢查測量風(fēng)機(jī)主軸的軸向膨脹量,并檢查軸承外圈與軸承箱之間的頂隙,并做好數(shù)據(jù)記錄。
(2)拆除聯(lián)軸器的防護(hù)罩,脫開聯(lián)軸器,檢查、記錄電動(dòng)機(jī)與風(fēng)機(jī)主軸的同軸度(包括徑向、端面跳動(dòng)量)。
(3)打開風(fēng)機(jī)殼體檢修門,清除風(fēng)機(jī)葉輪表面及殼體內(nèi)積灰,消除因表面積灰而引起的風(fēng)機(jī)葉輪振動(dòng)。
(4)根據(jù)現(xiàn)場檢測數(shù)據(jù),重新進(jìn)行校正。
(5)現(xiàn)場對風(fēng)機(jī)葉輪做動(dòng)平衡,使其滿足風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速在40Hz(800r/min)時(shí),振動(dòng)值在2.5mm/s的正常范圍內(nèi)。
完成上述工作,并檢驗(yàn)結(jié)果無異后,開窯投料運(yùn)行,但風(fēng)機(jī)振動(dòng)問題仍未解決,經(jīng)與廠家及公司技術(shù)專家協(xié)商后,由風(fēng)機(jī)廠家重新制作一套新風(fēng)機(jī)葉輪,以徹底解決風(fēng)機(jī)故障隱患。
新葉輪定做完成并運(yùn)回廠后,立即對風(fēng)機(jī)進(jìn)行安裝,安裝完畢后投料運(yùn)行,風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),運(yùn)行振動(dòng)、溫度情況。
四、故障預(yù)防措施
(1)加強(qiáng)現(xiàn)場巡檢力度,做好巡檢記錄,同時(shí)及時(shí)與中控進(jìn)行交流協(xié)調(diào),遇到問題要與中控人員進(jìn)行溝通并時(shí)間解決。
(2)加強(qiáng)設(shè)備使用與故障檢修培訓(xùn),提升相關(guān)管理人員及一線工人對設(shè)備操作與管理的能力,遇到故障時(shí)運(yùn)用科學(xué)的方法和知識(shí)進(jìn)行分析解決,不能盲目判斷和處理,對設(shè)備不正常因素要引起足夠重視,不能任其發(fā)展。
(3)要有科學(xué)的設(shè)備管理方法,運(yùn)用每一次停機(jī)檢查的機(jī)會(huì)細(xì)致排查設(shè)備隱患,做到預(yù)防為主,將設(shè)備故障率降到更低。
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